对角线不均匀

假设原因
  • 由于进纸故障导致打印不平

缺陷相关部件
  1. 皮带驱动单元
    由于进纸皮带表面或充电辊上的污垢,导致纸张吸力下降
  2. 防静电刷
    由于防静电刷上的污垢,导致纸张吸力下降
  3. 对位单元
    翻盖没有与皮带接触
  4. 手动进纸器单元
    进纸辊的直径超出标准
  5. 对位辊
    对位辊的直径超出标准
  6. EJ单元
    翻转辊的直径超出标准
  7. 打印头单元
    由于打印头组装不当,导致打印头变化
故障排除
步骤确认和操作
1

清洁皮带驱动单元
用蘸水的无纺布清洁进纸皮带。

  • 是否改善了图像缺陷?
作业结束转到步骤2
2

更换皮带驱动单元

  • 是否改善了图像缺陷?
作业结束转到步骤3
3

更换防静电刷单元

  • 是否改善了图像缺陷?
作业结束转到步骤4
4

打印三个25%的黑色图案

  • 参阅‘倾斜不平出现的位置以及需要更换的零件’,并更换相应的零件。
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5

更换对位单元

  • 是否改善了图像缺陷?
作业结束

逐一更换要检查的零件/部件。

6

更换手动进纸器单元

  • 是否改善了图像缺陷?
作业结束逐一更换要检查的零件/部件。
7

对位辊更换

  • 是否改善了图像缺陷?
作业结束逐一更换要检查的零件/部件。
8

EJ单元更换

  • 是否改善了图像缺陷?
作业结束逐一更换要检查的零件/部件。
斜线不平出现的位置和目标更换部件

由于打印浓度不均,在大约以下数值左右出现15.2 mm宽度的对角线条带。

原因与前边缘的距离(mm)更换目标单元
A4(水平)A4(垂直)
MP搓纸辊经过17.2

227.2

手动进纸器单元

对位辊经过

123.2

333.2对位单元
支撑辊经过

159.8

369.8对位上部单元
进入分离卡扣

51.6

51.6EJ单元
进入文档出纸EJ单元辊

114.8

114.8
进入翻转辊167.8167.8

对角线不均匀位置(A4水平)

编号概述
(1)

17.2 mm

当纸张后缘经过MP搓纸辊时,由于负荷变化,导致打印位置偏移。

(4)

51.6 mm

纸张的前边缘进入到紧接皮带的出纸单元的分离卡扣。

(5)

114.8 mm

进入文档出纸EJ单元辊

(2)

123.2 mm

对位辊经过

(3)

159.8 mm

支撑辊经过

(6)

167.8 mm

进入翻转辊


对角线不均匀位置(A3垂直)

编号概述
(4)

51.6 mm

纸张的前边缘进入到紧接皮带的出纸单元的分离卡扣。

(5)

114.8 mm

进入文档出纸EJ单元辊

(6)

167.8 mm

进入翻转辊

(1)

227.2 mm

当纸张后缘经过MP搓纸辊时,由于负荷变化,导致打印位置偏移。

(2)

333.2 mm

对位辊经过

(3)

369.8 mm

支撑辊经过